咨詢熱線:
13906152559
聯(lián)系人:蔣先生
郵 箱:[email protected]
10月16日,神舟十三號(hào)載人飛船發(fā)射取得圓滿成功,并完成載人飛船與空間站組合體自主快速交會(huì)對(duì)接工作。中國(guó)兵器江南工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)制造的航天座椅緩沖器,將在繼“神五”至“神十二”之后,再次保障航天員返回地球時(shí)的著陸安全。
江南工業(yè)集團(tuán)從1994年開(kāi)始研發(fā)、承制航天座椅緩沖器,這是神舟號(hào)系列飛船返回艙中的重要設(shè)施。在返回艙即將著陸時(shí),座椅緩沖器將發(fā)揮作用,減緩巨大的瞬間沖力,從而保障航天員的生命安全。
2017年,公司接到一批航天座椅緩沖器生產(chǎn)任務(wù),立即召開(kāi)董事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議和專題布置會(huì),擬定了具體實(shí)施方案和責(zé)任人。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,實(shí)行公司直接管理,生產(chǎn)管理部組織協(xié)調(diào),數(shù)控加工分廠具體實(shí)施,六分廠、精密公司協(xié)助生產(chǎn),各單位緊密配合。歷經(jīng)一年多時(shí)間,公司圓滿完成了工藝評(píng)審、機(jī)械加工、熱表處理、產(chǎn)品裝配、檢測(cè)試驗(yàn)等各項(xiàng)工作,按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及時(shí)交付產(chǎn)品,得到了航天五院的認(rèn)可。
整個(gè)研制生產(chǎn)過(guò)程中,并不是一帆風(fēng)順,背后的坎坷故事耐人尋味。
攻克從傳統(tǒng)制造到數(shù)字制造的轉(zhuǎn)型難題
機(jī)加部件生產(chǎn)可謂是困難重重,以前負(fù)責(zé)生產(chǎn)的原力德公司部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到精密分公司,存在設(shè)備自動(dòng)化加工能力不強(qiáng)、生產(chǎn)效率不高等情況。公司董事會(huì)決定,將機(jī)加、裝配任務(wù)調(diào)整至數(shù)控加工分廠,據(jù)此,生產(chǎn)管理部重新進(jìn)行了生產(chǎn)布點(diǎn)。數(shù)控加工分廠安排彭小彥、馬鳴石、趙宇方、賀鵬等多名高級(jí)技師進(jìn)行部件機(jī)加生產(chǎn)和裝配。
剛開(kāi)始機(jī)加生產(chǎn)就遇到難題,以前加工活塞桿內(nèi)孔是使用普通車床鏜削加工,加工一件需要20個(gè)小時(shí),影響生產(chǎn)進(jìn)度。公司首席專家、數(shù)控加工分廠技術(shù)室劉國(guó)棟主任提出采用臥式加工中心運(yùn)用槍鉆新工藝。公司技能帶頭人趙宇方熟練地操作著機(jī)床,整個(gè)加工過(guò)程非常順利,但是在用槍鉆加工完后他發(fā)現(xiàn)內(nèi)表面存在加工波紋,這肯定不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。于是他和在一旁的劉國(guó)棟進(jìn)行討論,劉國(guó)棟分析可能是退刀時(shí)刀速過(guò)快導(dǎo)致刀具擺動(dòng)幅度過(guò)大刮傷內(nèi)壁。趙宇方在退刀時(shí)停止主軸反轉(zhuǎn),再用手搖輪控制刀具進(jìn)行手動(dòng)緩慢退刀,內(nèi)表面加工波紋的問(wèn)題終于得到解決。
說(shuō)起裝配,最難的莫過(guò)于過(guò)盈裝配。需要合裝的上接頭外徑比卡環(huán)的內(nèi)孔還大,賀鵬就遇到了這種頭疼的難題。按照以前的裝配方法,通過(guò)熱脹冷縮的原理,將上接頭放入冷凍箱里降到10-15℃,將卡環(huán)放入箱式電爐中加熱至180℃,保溫時(shí)間到后,拿出部件利用工裝進(jìn)行裝配。這一次,他們用了較大壓力才完成配合,這明顯不符合裝配要求,只能進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。賀鵬通過(guò)與工藝人員溝通后,決定從調(diào)整加熱溫度著手,保溫溫度10℃一次的往上加,當(dāng)卡環(huán)加溫到230℃時(shí),上接頭才能順暢地裝入到卡環(huán)中,攻關(guān)成功,同時(shí)進(jìn)一步細(xì)化了部件裝配工藝。
走好產(chǎn)品試驗(yàn)的“坎坷路”
從2018年6月13日起,生產(chǎn)管理部組織各單位召開(kāi)航天座椅緩沖器首次生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)到2018年10月28日為止,公司圓滿完成了生產(chǎn)裝配任務(wù)。在這四個(gè)多月時(shí)間里,通過(guò)大家共同努力終于將產(chǎn)品制作成功,送至航天五院進(jìn)行鑒定試驗(yàn)。從此刻開(kāi)始,面對(duì)的挑戰(zhàn)才真正來(lái)臨。
前期的檢測(cè)過(guò)程都比較順利,但是到產(chǎn)品檢漏時(shí),出現(xiàn)了漏率過(guò)高的情況。丁洵建議按照密封圈、下位機(jī)構(gòu)、上位機(jī)構(gòu)從簡(jiǎn)到難的拆裝方案進(jìn)行排查。將第一件產(chǎn)品密封圈更換后進(jìn)行試驗(yàn),問(wèn)題居然迎刃而解,正當(dāng)大家以為攻關(guān)成功時(shí),第五件產(chǎn)品又出現(xiàn)漏氣,并且更換密封圈后問(wèn)題依然存在。這時(shí)賀鵬在拆裝過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)密封圈有細(xì)微劃痕,他分析可能在安裝密封圈時(shí)遭到外沿邊角挫傷,于是他提出將特種潤(rùn)滑脂涂抹在密封圈上,將密封圈輕輕滑到下位鎖舌槽內(nèi),保證密封圈不被挫傷。這時(shí)劉虹提出可以使用備用的下位鎖舌進(jìn)行更換,試一試新部件,看看情況。結(jié)果喜人,第五件產(chǎn)品漏氣問(wèn)題解決后,檢漏試驗(yàn)一直到最后一件都沒(méi)有再出現(xiàn)問(wèn)題。
完成檢漏試驗(yàn)緊接著就是振動(dòng)試驗(yàn),就在試驗(yàn)的過(guò)程中,大屏幕顯示振動(dòng)曲線圖出現(xiàn)異常。為了排除裝配同軸度不符合要求,檢驗(yàn)試驗(yàn)中心數(shù)檢室一班副班長(zhǎng)郭捷打電話回廠讓同事翻查記錄,但是并未發(fā)現(xiàn)異常。數(shù)控加工分廠生產(chǎn)室主任郭云彪分析產(chǎn)品在振動(dòng)臺(tái)上未裝正,也可能出現(xiàn)該問(wèn)題。于是,崔先華將振動(dòng)臺(tái)上的船盤拆下來(lái)后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品接觸船盤有蹭傷,他們將蹭傷位置進(jìn)行打磨拋光后,重新將產(chǎn)品對(duì)準(zhǔn)裝好在工裝上。檢驗(yàn)試驗(yàn)中心技術(shù)室副主任喻春前向航天五院技術(shù)人員提出建議,希望更換他們檢測(cè)設(shè)備上的船盤。試驗(yàn)再次啟動(dòng),振動(dòng)曲線圖恢復(fù)了正常。